伟德BETVlCTOR1946源于英国:局放室添好帮手 小技改又立新功
电动平板车技改成功并投入使用
8月25日,伟德BETVlCTOR1946源于英国中压交联车间局放屏蔽室电动平板车技改成功并投入使用,这是该公司今年“小技改”活动中的又一新亮点。
局放屏蔽室是电缆成品局部放电测试专用封闭式场所。过去将电缆运来测试,都是靠人工将整盘笨重的电缆推进推出,费时费力,效率不高,并且存在一定的安全风险。今年8月初,集团生产中心副总监兼设备部长张仲奇提出并负责实施了一个“用有轨电动平板车替代人工搬运”的技改方案。
张仲奇为高级电气工程师,有着十多年机械非标技改创新的经验,累计设计改造完成了50多种机器及自动化设备。为了保证此次技改成功,他根据现场实际情况进行考察、测绘,按机械原理、电机智能技术和以往的经验,采取从零到整的方法分步进行机械及电气图纸的设计,从最初基准面的选定,零件部件尺寸、结构及材料特性的确定,再到装配、成型、实体装置,每设计一步都为下一步做准备,然后根据装配规范的程序逐级在AutoCAD图纸中进行装配,最后交付图纸进行加工。
加工装配中的电动平板车
在加工过程中,张仲奇带领项目组首先选用公司闲置、废弃的旧钢材、零部件、五金配件,并按照图纸要求逐项进行了精加工。比如,在焊接环节,机修师傅宁东生看到图纸上焊缝的标注,就考虑材料适不适合焊接、用什么方法焊接、焊缝电弧长需要多少、需要什么型号的焊条最合适、焊后需要作什么处理等。包括非标螺纹的加工等工序,他们都做到细致入微,确保装备的每个部件质量,对装备技改采取严格的检测标准。经过一周的精心努力,一台自行设计的电动平板车制作成功并投入使用,使用效果完全达到预期目的。如果将设计图纸交由设备厂家订制,大约需花费8万元,公司自行加工仅用了不足1万元,仅此一项创新就节约资金7万余元。
笔者在中压车间现场目睹了新亮相的电动平板车和它的运行过程。上午10时许,一辆约长2.5米、宽1.6米、高0.45米的蓝色电动平板车停放在局放室门口,只见司机师傅行吊设备将一盘十几吨重的电缆平放在电动车上,然后用摇控器启动并指挥电动车进入局放室内,停止后再用按钮操纵电缆盘旋转,使电缆头处于试压的最佳位置。整个过程仅用五六分钟。
集团总裁雷文康对这次技改成果大加赞赏,他要求集团上下都要向张仲奇和技改项目组学习,通过深入持久地开展“五小”活动,大力培育创新精神和精益求精的工匠精神,激发企业潜力,为公司高质量发展增加新动能。